2010年一季度,寧國水泥廠在保障三條生產(chǎn)線計劃檢修順利完成的同時,采取了一系列節(jié)能降耗措施細化分解產(chǎn)品能耗指標,充分發(fā)揮三條窯大修后產(chǎn)能發(fā)揮及指標管控,噸熟料標準煤耗及綜合電耗降低明顯。統(tǒng)計表明:噸熟料標準煤耗同比下降2.06kg,其中干法三線同比下降5.19kg,降低幅度達4.8%;噸熟料綜合電耗同比下降1.93kWh,三條生產(chǎn)線電耗指標均得到不同程度的優(yōu)化,同比分別下降2.52kWh、1.92kWh、1.63kWh。
花季海螺——寧國水泥廠日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線遠眺
工廠各單位認真貫徹年度會議工作精神,加強系統(tǒng)能耗管控。
一是通過定時召開工藝交接班會,及時發(fā)現(xiàn)、通報系統(tǒng)存在的問題,多專業(yè)進行研討解決,提高系統(tǒng)運行質(zhì)量;操作員每周對系統(tǒng)堵漏、工藝點檢情況寫操作心得,及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)工藝隱患及減少冷風摻入,號召全員提高降低煤電耗的節(jié)能降耗意識。
二是于2009年制定了《生產(chǎn)安全環(huán)保質(zhì)量管理規(guī)范》和《巡檢崗位工作管理規(guī)范》,并定期對管理規(guī)范的執(zhí)行情況進行檢查,形成檢查通報并要求定期整改。2010年,工廠又對上述《規(guī)范》進行完善,通過加入職責考核標準進一步提高工藝基礎管理,規(guī)范固化各專業(yè)技術(shù)人員每天、每周、每月、每季度專業(yè)管理應該做什么、怎么做、誰檢查驗證等,形成標準化管理,支撐系統(tǒng)運行質(zhì)量提升;加強點巡檢力度,及時發(fā)現(xiàn)、處理設備隱患,對偏、高、遠、設備實行電子翻牌制度,確保設備運行受控。
三是抓住兩個源頭管理,減少系統(tǒng)波動。每周礦山、質(zhì)量處、生產(chǎn)處根據(jù)年度、月度開采規(guī)劃制定周開采搭配計劃并落實,保證年度規(guī)劃執(zhí)行和下山石灰石成分穩(wěn)定;質(zhì)量處嚴格按照《原燃材料驗收管理辦法》進行原燃材料驗收并制定煤料對口臺帳,采取抓斗計數(shù)等形式確保成分穩(wěn)定,保證了系統(tǒng)穩(wěn)定高效煅燒。
四是加強現(xiàn)場漏風治理,降低煤、電耗,提升工廠運營質(zhì)量。尤其是三月份,工廠相關單位根據(jù)自身設備特點,召集工藝、機械相關專業(yè)人員研討制定漏風點治理措施,發(fā)動全員參與到漏風點堵漏、降低系統(tǒng)運行能耗的行動中。通過持續(xù)對系統(tǒng)漏風情況的監(jiān)控整治,系統(tǒng)漏風情況得到了有效改善,工況明顯好轉(zhuǎn),臺產(chǎn)及能耗指標也較前期明顯優(yōu)化。