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2010-05-27 14:34:18 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

CD-88/D水泥助磨(分散)劑在礦渣磨上的試驗(yàn)研究

摘要:

引言

安陽(yáng)湖波水泥有限責(zé)任公司始建于1989年,是安陽(yáng)大型骨干水泥企業(yè)。年生產(chǎn)能力200萬(wàn)噸,生產(chǎn)規(guī)模居安陽(yáng)水泥行業(yè)之首。企業(yè)利用國(guó)有大型鋼鐵企業(yè)——安鋼集團(tuán)生產(chǎn)鋼鐵時(shí)產(chǎn)出的工業(yè)礦渣生產(chǎn)礦渣水泥,使企業(yè)走上了創(chuàng)新之路,但粉磨礦渣時(shí),磨機(jī)臺(tái)時(shí)低、粉磨效率下降、電耗居高不下,制約著企業(yè)的發(fā)展。

洛陽(yáng)萬(wàn)順建材有限公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐研發(fā)的一種針對(duì)礦渣水泥和礦渣微粉粉磨的新型助磨劑——CD-88/D型水泥助磨(分散)劑。在2005年6月經(jīng)協(xié)商在湖波公司¢3.0m×13m礦渣粉磨系統(tǒng)進(jìn)行了CD-88/D水泥助磨(分散)劑的生產(chǎn)性試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了提高礦渣磨的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、增加了生產(chǎn)總量、降低電耗、節(jié)約能源、降低成本、提高礦渣粉磨效益的目的?,F(xiàn)就在礦渣粉磨系統(tǒng)中摻加CD-88/D型水泥助磨(分散)劑的問(wèn)題及試驗(yàn)情況,作一簡(jiǎn)單介紹。

1 助磨劑的機(jī)理

(1)球磨機(jī)中粉磨介質(zhì)、襯板由于互相碰擊和摩以及入磨物料在粉碎中內(nèi)部電價(jià)鍵的切斷,形成帶電荷結(jié)構(gòu)單元,物料顆粒極易粘附在介質(zhì)與襯板表面上,產(chǎn)生襯墊包球現(xiàn)象。加入助磨劑后,可以中和介質(zhì)和襯板表面上的電荷和平衡價(jià)鍵,防止顆粒的粘附,因此,避免了襯墊包球現(xiàn)象,從而促進(jìn)粉碎的進(jìn)行,使粉碎效率提高。

(2)顆粒表面吸附有助磨劑可使粉體的流動(dòng)性提高。流動(dòng)性的提高避免了顆粒的過(guò)粉磨,從而提高了粉磨效率,減少過(guò)粉磨現(xiàn)象;而在閉路磨系統(tǒng)中,因細(xì)度由選粉機(jī)確定則顯著增加產(chǎn)量。
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2 CD-88/D型水泥助磨(分散)劑的生產(chǎn)性試驗(yàn)

2.1粉磨系統(tǒng)

¢3.0m×13m閉路礦粉粉磨系統(tǒng),磨機(jī)分為三倉(cāng),有效內(nèi)徑2.78m,一倉(cāng)為粗磨倉(cāng),采用階梯襯板,二倉(cāng)為過(guò)渡倉(cāng),采用壓條襯板,三倉(cāng)為細(xì)磨倉(cāng),采用小波紋襯板,磨機(jī)的總裝載量為105.6T,系統(tǒng)分級(jí)設(shè)備為新型高效選粉機(jī)。
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2.2生產(chǎn)性試驗(yàn)的方法和步驟

在進(jìn)行摻加CD-88/D型水泥助磨(分散)劑的生產(chǎn)試驗(yàn)中,湖波公司專(zhuān)門(mén)成立了以工藝技術(shù)、化驗(yàn)、車(chē)間和崗位工人為主的試驗(yàn)小組。整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程,萬(wàn)順公司派遣了技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。在進(jìn)行試驗(yàn)前,準(zhǔn)備好液體計(jì)量泵、100ml量筒、秒表和留樣袋等設(shè)備和儀器,保證設(shè)備完好,計(jì)量準(zhǔn)確。

在整個(gè)試驗(yàn)中,化驗(yàn)部門(mén)要及時(shí)測(cè)出出磨礦渣粉的比表面積,要求每30分鐘測(cè)一組,專(zhuān)人負(fù)責(zé)取樣,并及時(shí)把檢驗(yàn)的結(jié)果報(bào)告給試驗(yàn)小組,以便于試驗(yàn)小組能夠及時(shí)地結(jié)合粉磨系統(tǒng)運(yùn)行的狀況進(jìn)行調(diào)整和操作,順利完成生產(chǎn)試驗(yàn)。

生產(chǎn)試驗(yàn)共進(jìn)行了10h,分為四個(gè)階段進(jìn)行試驗(yàn),前兩個(gè)階段為2h,后兩個(gè)階段為3個(gè)小時(shí)。

(1)觀察階段:在開(kāi)始進(jìn)行試驗(yàn)前的2h,不摻加CD-88/D水泥助磨(分散)劑,觀察、調(diào)整磨機(jī)的生產(chǎn)運(yùn)行狀況,把粉磨系統(tǒng)調(diào)整到最佳狀態(tài),保證粉磨系統(tǒng)在正個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中能夠正常生產(chǎn)運(yùn)行。從這一階段開(kāi)始,試驗(yàn)人員就按照生產(chǎn)試驗(yàn)的要求進(jìn)行取樣,測(cè)出分組物樣的比表面積。

(2)洗磨階段:把粉磨系統(tǒng)調(diào)整正常以后,在不調(diào)整磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的前提下,用液體計(jì)量泵把CD-88/D水泥助磨(分散)劑摻加到入磨皮帶上,隨物料一起喂入磨機(jī)。摻加量控制在220g/t水泥左右。這一階段大約需要2h,該助磨(分散)劑摻加量的計(jì)量方法:

式中助磨(分散)劑的密度為1.083g/m3;用量筒和秒表測(cè)量出該助磨(分散)劑每分鐘的流量為69ml,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為20.5t/h。

(3)提高產(chǎn)量階段:在洗磨結(jié)束、系統(tǒng)穩(wěn)定以后,把磨機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量分三次提高到23.5t/h,并隨著磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的增加,調(diào)整液體計(jì)量泵的流量,保持助磨(分散)劑的摻加量不變,觀察、調(diào)整粉磨系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。

(4)穩(wěn)定階段:待粉磨系統(tǒng)穩(wěn)定后,根據(jù)粉磨系統(tǒng)的運(yùn)行的狀況和化驗(yàn)人員測(cè)出的比表面積,及時(shí)地調(diào)整磨機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量和助磨(分散)劑的摻加量,使粉磨系統(tǒng)運(yùn)行在最佳狀況,磨機(jī)的臺(tái)時(shí)穩(wěn)定在23.5t/h,助磨(分散)劑的摻入量控制在200g左右。

2.3生產(chǎn)試驗(yàn)結(jié)論

生產(chǎn)性試驗(yàn)進(jìn)行了10h,取得了一定的效果,摻加CD-88/D水泥助磨(分散)劑生產(chǎn)試驗(yàn)的數(shù)據(jù)見(jiàn)下表。從下表中可知磨機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了14.6%,比表面積穩(wěn)中有升,粉磨系統(tǒng)的循環(huán)負(fù)荷有所降低,選粉機(jī)的選粉效率有所提高,試驗(yàn)結(jié)果總體比較理想。

摻加CD-88/D水泥助磨(分散)劑生產(chǎn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)

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