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2010-06-01 09:13:59 來源:水泥人網(wǎng)

青松建化¢2.9/2.5×40m窯穩(wěn)定系統(tǒng)工藝的改造及效果

?? ?【水泥人網(wǎng)青松建化RSP型分解窯自1999年投產(chǎn)以來,經(jīng)過幾年的生產(chǎn)調(diào)試和不斷改進(jìn),特別是2004年5月冬季大修對系統(tǒng)中幾個影響產(chǎn)、質(zhì)量的關(guān)鍵部位進(jìn)行了改進(jìn),使整個窯系統(tǒng)工藝有了較大改觀。目前,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)90%以上,入窯生料分解率達(dá)到85%以上,臺產(chǎn)提高到17噸/時以上,熟料28天強(qiáng)度在53MPa以上,現(xiàn)對改造及改進(jìn)后的效果和大家做如下交流:

主機(jī)設(shè)備型號規(guī)格

序號名稱規(guī)格能力(t/h)
1煤磨¢1.7×2.5m3-5
2回轉(zhuǎn)窯¢2.9/2.5×40m14-16
3單筒冷卻機(jī)¢2.5×25m14-16
4高溫風(fēng)機(jī)WG-26N07DQ=120000m3 /h
5袋收塵器GMC75-2×11Q=130000m3 /h
6窯尾收塵風(fēng)機(jī)Y4-73-14DQ=120000m3 /h

系統(tǒng)中存在的主要問題
?存在的主要問題
1生料表觀分解率偏低,窯爐用煤比例未達(dá)到設(shè)計要求。
2混合室縮口尺寸不合理。
3四級旋風(fēng)筒與三級旋風(fēng)筒溫度倒掛。
4窯頭成正壓冒灰嚴(yán)重。

原因分析及改進(jìn)辦法(一)
存在問題原 因 分 析改? 進(jìn)?? 措? 施效果
生料表觀分解率偏低,窯爐用煤比例未達(dá)到設(shè)計要求1、三次風(fēng)口與入爐物料下料口距離遠(yuǎn),物料分散效果差。 2、三次風(fēng)進(jìn)分解爐口風(fēng)速偏小,不利物料懸浮分散、傳熱將三次風(fēng)管口向爐內(nèi)伸進(jìn)靠近三級下料管口并縮?。ㄓ稍瓉淼?00×700mm縮小至500×500mm)在三級下料口設(shè)置兩排散料棒(∮50mm共七根耐熱鋼)有效地提高了三次風(fēng)口風(fēng)速(由原來的18m/s,提高到22m/s)防止了進(jìn)分解爐生料成柱狀下料現(xiàn)象,增強(qiáng)了風(fēng)、煤、料的熱交換能力,使入窯分解率提高到了85%以上。

原因分析及改進(jìn)辦法(二)
存在問題原 因 分 析改? 進(jìn)?? 措? 施效果
混合室縮口尺寸不合理混合室縮口尺寸設(shè)計為670×670mm在實際操作中造成窯內(nèi)通風(fēng)較差,窯頭成正壓,冒灰嚴(yán)重。導(dǎo)至熱工制度混亂,且混合室縮口塌料。混合室縮口尺寸,由原來的670×670mm改為:750×750mm。窯爐 用風(fēng)更趨合理即能保證窯內(nèi)燒成用風(fēng),同時不影響進(jìn)分解爐內(nèi)三次風(fēng)量、風(fēng)速。


【作者:孫盛】

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