【水泥人網(wǎng)】近年來,西卓子山水泥有限責任公司堅持抓產(chǎn)品質量,積極爭創(chuàng)名牌,促進了企業(yè)健康發(fā)展。目前,公司年產(chǎn)優(yōu)質熟料230萬噸,水泥生產(chǎn)品種由原來單一產(chǎn)品發(fā)展到目前的6大系列40多種產(chǎn)品,產(chǎn)能由47萬噸增加到300萬噸;產(chǎn)品性能由適用于樓舍、廠房建筑發(fā)展到生產(chǎn)水利、電力、公路、鐵路、機場等建設所需特殊性能的產(chǎn)品;主導產(chǎn)品“草原牌”普通、礦渣、復合三大類42.5R級系列水泥榮獲國優(yōu)、部優(yōu)、區(qū)優(yōu)產(chǎn)品稱號和自治區(qū)名牌產(chǎn)品、著名商標稱號。
公司黨委、工會、團委都積極參與抓產(chǎn)品質量,呈現(xiàn)出黨政工團齊抓共管的良好局面;充分利用板報、經(jīng)驗交流會、草原報、知識競賽等形式宣傳質量的重要性和必要性,各主要生產(chǎn)分廠和職能部室根據(jù)公司指示和安排,成立了本單位、本部門的質量領導小組,即QC小組,針對一些重點、焦點問題進行技術攻關和整改。
公司針對包機的附屬設備管鏈機維修成本高、易造成水泥袋破損的問題,組織機械分廠、包裝分廠實施并制造包機托輥輸送機,替代管鏈輸送機,在原功率不變的情況下,設備運轉周期較以往增加3倍,且設備造價低、維修簡便,減少了水泥包裝袋破損,提高了水泥包裝的質量。
公司組織設計實施了助磨劑工程,在球磨機內試加水泥助磨劑,通過在水泥生產(chǎn)中摻入0.8%的助磨劑,水泥早期強度可增長2-3Mpa,混合材摻入量提高4-5%,可以改善磨內粉磨工藝狀況,有利于提高水泥強度,能滿足生產(chǎn)多品種水泥的要求。
公司利用原有閑置設施,針對噸包裝水泥和散裝水泥汽車運輸?shù)囊筮M行設計,量身定做帶計量的噸包裝機,增加起重設施和新型的庫底自動散裝機,滿足多品種水泥的儲存量,對散裝水泥庫內部結構改造,減少“存料”和“膨料”現(xiàn)象,提高了裝車速度,減輕了員工勞動強度,滿足了銷售的出廠要求。
燒成分廠1#回轉窯筒體經(jīng)長期使用燒損變形,軸向發(fā)生2米長、10毫米寬的裂紋,導致設備無法正常運行,存在著重大設備事故隱患,嚴重制約了水泥熟料的正常生產(chǎn)。工程技術人員根據(jù)其損壞程度,憑借多年的實際經(jīng)驗,仔細測算,大膽創(chuàng)新,采取清除耐火磚、鉆孔止裂、去除材料再加工的方法,在短時間內修復完畢。經(jīng)實際運行檢驗,效果完全符合運行的要求,熟料質量趨于穩(wěn)定。
公司全面展開脫硫渣代替石膏試驗項目,項目成功后,按公司年生產(chǎn)70萬噸水泥計,可節(jié)省礦產(chǎn)資源1.5-3萬噸,消化脫硫渣1.8-3.3萬噸,實現(xiàn)效益60萬元以上,且有望在執(zhí)行新標準時,P.O42.5水泥同期達到減免增值稅要求。
為了最大限度消化粉煤灰,公司制定了粉煤灰試驗方案,經(jīng)過對物料配比方案的確定、調整、監(jiān)控、檢查工作,粉煤灰摻入指標由原來的5%提高到7%,較大限度地加入水泥磨中,剩余部分作為鋁質校正材料供給新線分廠。公司上半年共消耗混合材59908噸,4#窯消耗粉煤灰19188噸,節(jié)約粘土15326噸,節(jié)約資金200萬元,為公司帶來了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。
為使各生產(chǎn)分廠和主要職能部室學習和掌握更多的管理知識,把QC小組活動扎實開展起來,公司技術部牽頭,聘請專人對各生產(chǎn)分廠和職能部室的工程技術人員和業(yè)務骨干進行了全面質量管理知識培訓,工程技術人員、業(yè)務骨干根據(jù)培訓內容對本單位的QC小組成員及部門員工進行了培訓,收到了較好的效果。
公司通過深抓產(chǎn)品質量、工作質量、服務質量,各生產(chǎn)分廠主要質量指標均有明顯提高,攻關項目和重點解決的問題按照時間要求全部完成,達到了預期效果,為名牌產(chǎn)品打下了牢固的基礎。公司通過狠抓產(chǎn)品質量,全體員工進一步增強了全面質量管理意識,樹立了以人為本的質量觀以及質量是企業(yè)生命線的總體思路。
公司通過對各生產(chǎn)分廠、職能部室全面質量管理小組的培訓和檢查、督促,使各單位QC小組發(fā)揮了積極作用,在認真查找本單位影響和制約產(chǎn)品質量進一步提升問題的基礎上,組織相關人員解決了一些公司多年來存在的實際問題。