今年以來,寧國水泥廠努力克服經(jīng)濟(jì)下行、市場競爭激烈等困難,堅(jiān)持效益優(yōu)先,以市場為中心,持續(xù)加大技術(shù)改造,優(yōu)化人力資源,合理裝卸組織,始終為產(chǎn)品銷售做好服務(wù)。截止到10月25日,工廠累計(jì)發(fā)運(yùn)水泥、熟料較去年同期相比上升6.29萬噸,較好地完成了銷售任務(wù)。
作為一家內(nèi)陸工廠,寧國水泥廠經(jīng)常要與鐵路部門打交道。工廠通過外部協(xié)調(diào),內(nèi)部挖潛,克服車輛集中到達(dá)給作業(yè)安全、作業(yè)效率帶來的影響,保證了貨車的運(yùn)行,有效降低了貨車延期占用費(fèi)用,較好地完成了蚌埠集裝箱熟料、黃山海螺熟料等保供任務(wù)。
為有力緩解裝卸人員、裝備、作業(yè)時(shí)間等方面的壓力,工廠積極和裝卸公司進(jìn)行溝通,協(xié)調(diào)。在人力和物力緊張的情況下,通過抽調(diào)人員,調(diào)配物資,完成了廠一道火車熟料裝車平臺(tái)和雨棚的改造工程,滿足了裝車人員的安全需要;通過加強(qiáng)培訓(xùn),加強(qiáng)人員互動(dòng),及時(shí)調(diào)整作業(yè)時(shí)間,提高包裝效率,特別是對石膏卸車方式的優(yōu)化,極大地降低了裝卸人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了石膏卸車效率,得到裝卸公司人員的一致好評。
為有效提高裝卸發(fā)運(yùn)效率,工廠結(jié)合設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀,有組織、有計(jì)劃地加強(qiáng)日常設(shè)備檢修工作,妥善解決影響設(shè)備運(yùn)行的瓶頸問題,確保產(chǎn)品發(fā)運(yùn)正常、有序。三季度,水泥澆注石膏卸車現(xiàn)場的地面,改善了作業(yè)環(huán)境,降低了卸車強(qiáng)度,提高了卸車效率,減輕了裝卸人力老化和人力不足等困難,大大降低了車輛在工廠的滯留時(shí)間,解決了多年來制約生產(chǎn)的瓶頸問題;升級改造鐵路電務(wù)信號系統(tǒng),提高了鐵路信號傳遞的準(zhǔn)確性,避免信號傳遞的錯(cuò)誤,保證了鐵路運(yùn)輸作業(yè)的安全;組織更換磨損嚴(yán)重的煤破碎機(jī)轉(zhuǎn)子,提高了原燃材料破碎的細(xì)度,為下道工序提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品;通過組織2733、2734和2735皮帶更換,保證了熟料輸送的暢通,為前9個(gè)月產(chǎn)量的完成提供了保障。
工廠還注意在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)過程中嚴(yán)把質(zhì)量控制關(guān),尤其三季度以來,以“質(zhì)量月”活動(dòng)開展為契機(jī),抓源頭、重過程、保結(jié)果,狠抓產(chǎn)品發(fā)運(yùn)質(zhì)量,加強(qiáng)袋重合格率、噴印清晰率、石膏粒度合格率以及原煤預(yù)均化的管控,努力降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),提高為下道工序服務(wù)的質(zhì)量意識。通過對包裝設(shè)備的整治,加強(qiáng)袋重日常抽查工作,提高員工的操作技能,使水泥袋重的平均值控制為50.11Kg,較去年同期有所改善。
9月份開始,2600余節(jié)車皮、16萬噸左右的煤炭在40天左右時(shí)間內(nèi)集中到達(dá)工廠,卸車壓力很大,工廠積極采取措施,對煤炭的卸車進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度,將原來的兩班作業(yè)改為三班作業(yè),將原燃材料堆場、圓形堆場和勝利分廠的煤炭堆場按照最高存放量進(jìn)行堆放,同時(shí)組織人員對卸車設(shè)備進(jìn)行24小時(shí)保供,一旦沒有車輛的情況下,對設(shè)備進(jìn)行檢修,截至10月10日卸車壓力得到有效緩解。