進(jìn)入2012年,水泥市場遭遇“倒春寒”。受需求下滑和原材料價格上升以及水泥熟料價格持續(xù)走低的多重擠壓,企業(yè)利潤空間步步壓縮。
面對困境,水泥公司以開展“黨員攀登、全員創(chuàng)優(yōu)、爭做優(yōu)秀山鋁人”主題實踐活動為契機,苦練內(nèi)功,優(yōu)化指標(biāo),降煤耗、降電耗,取得突出成效。上半年,利潤指標(biāo)完成計劃指標(biāo)的121.6%。
強化基礎(chǔ)管理 實現(xiàn)指標(biāo)創(chuàng)新
面對原材料漲價,水泥、熟料價格下降等一系列不利因素,水泥公司加強基礎(chǔ)管理工作,通過技術(shù)創(chuàng)新,挖潛增效降低成本,提升企業(yè)的經(jīng)營成效。他們緊緊圍繞運轉(zhuǎn)率、臺產(chǎn)、質(zhì)量、電耗、煤耗等重點指標(biāo)做文章,不斷鞏固、優(yōu)化各項指標(biāo),確保旋窯系統(tǒng)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。上半年,通過解決制約旋窯臺產(chǎn)、熟料煤耗、熟料電耗、熟料三天強度等重點指標(biāo)的關(guān)鍵問題,使熟料臺產(chǎn)同比提高20%,噸熟料煤耗下降8%、電耗下降15%。
各生產(chǎn)車間盯住自己承擔(dān)的技術(shù)指標(biāo)不放松,天天講班班算,培養(yǎng)了員工的指標(biāo)意識,通過加強操作、實施技改等措施,實現(xiàn)了指標(biāo)創(chuàng)新。6月份,他們針對發(fā)貨旺季開展“袋裝水泥發(fā)貨提速”勞動競賽,提高了袋裝水泥包裝、裝車發(fā)貨速度,袋重合格率達(dá)到100%,包裝機臺產(chǎn)從40T/H提高到50T/H,提高了客戶滿意度,鞏固了山鋁水泥的品牌形象。
他們要求員工樹立“第一次把事情作對”的理念,細(xì)化現(xiàn)場操作過程和環(huán)節(jié),從生產(chǎn)源頭抓起,理順各環(huán)節(jié)流程,層層查找薄弱環(huán)節(jié),制定攻關(guān)措施。采用石渣配料,有效降低采購成本;2#生料磨實現(xiàn)在線配料,提高了生料質(zhì)量穩(wěn)定性,為旋窯提產(chǎn)創(chuàng)造了條件;實施篦冷機風(fēng)機改造,降低了熟料溫度并提高了余熱發(fā)電量;兩臺篦冷機加機械推“雪人”裝置,徹底解決了因“雪人”導(dǎo)致的停窯問題。
他們還通過內(nèi)部挖潛,引導(dǎo)員工從點滴小事做起,時時處處算細(xì)帳,下大氣力治理“跑冒滴漏”,開展修舊利廢、小改小革、合理化建議等活動,營造全員節(jié)約的良好氛圍。今年3—5月份共征集合理化建議40余條,節(jié)創(chuàng)價值109余萬元。
圍繞降本增效 實施技術(shù)創(chuàng)新
為降低成本打造競爭優(yōu)勢,水泥公司在現(xiàn)有設(shè)備、工藝和流程的基礎(chǔ)上查找“突破口”進(jìn)行技術(shù)改造,引進(jìn)更有利于節(jié)能的新型設(shè)備、材料和工藝。
2#窯窯頭過去使用的燃燒器火焰偏軟,造成旋窯煅燒困難,提產(chǎn)受限。通過更換使用斯密斯技術(shù)的燃燒器后,煅燒狀況有了很大改善,旋窯臺時產(chǎn)能提高14%;1#生料磨是一臺已經(jīng)運營9年的管式磨機,不但生產(chǎn)成本高,而且滿足不了1#旋窯對生料量的需求。通過增加一套輥壓機、打散機系統(tǒng),對原料進(jìn)行擠壓粉磨,有效提高了生料產(chǎn)量滿足旋窯生產(chǎn)能力的需求,同時提升了生、熟料質(zhì)量。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計,3月份,技改后的1#生料磨臺產(chǎn)提高30%,熟料電耗和煤耗都有大幅降低;受原材物料水分大影響,2#生料立磨喂料裝置經(jīng)常發(fā)生掛壁、堵塞等情況,導(dǎo)致漏風(fēng)嚴(yán)重。技術(shù)人員在下料管上加一中間倉,有效地解決了鎖風(fēng)和堵料的問題,改造后2#生料立磨的臺時產(chǎn)能提高了10%。另外,他們對部分技改項目實施“外委內(nèi)干”,節(jié)約技改費用達(dá)30余萬元。同時,還積極開發(fā)工業(yè)廢渣回收利用技術(shù),成功利用工業(yè)廢渣氟石膏代替部分天然石膏,將其變廢為寶,降低了生產(chǎn)成本,減少二次污染,保護(hù)了自然資源。僅此一項,年增效200多萬元。