為降低水泥立磨損耗,有效控制生產(chǎn)成本,提升磨機臺時產(chǎn)量,華新湘鋼公司大力推行、實施各技改項目,自2019年2月下旬起,該公司將原先使用的回料皮帶永磁除鐵器自主更換為電磁除鐵器,技改成功之后,磨機運行大大提高,除鐵量得到了大幅提升,在提高技能水平的同時節(jié)約了維修費用。
為確保電磁除鐵器能發(fā)揮最大能效,華新湘鋼水泥公司前期做了大量調研及實驗工作,一是分析、比對永磁除鐵器和電磁除鐵器內部磁體、磁芯、磁線在回料皮帶工作中的相關不同之處;二是兩種除鐵器內部的密封性、磁極吸附面積、防水性能、線圈匝數(shù)、絕緣性能強、散熱效果、自動從運行物料中吸起鐵磁性雜物等方面進行運行比較;三是從降低電流密度,降低熱源、溫度控制、除鐵性能等方面分析技改數(shù)據(jù),確保電磁除鐵器投入運行后,在提升產(chǎn)品除鐵量的同時延長使用壽命。
華新湘鋼公司自主更改電磁除鐵器自2019年4月正式投入生產(chǎn)使用以來,經(jīng)過四十多天的運行與對比,用磨機臺產(chǎn)、除鐵性能以及分離原材料中的鐵所創(chuàng)造的附加價值,證明了電磁除鐵器的效果,真正做到了降本增效,此次自主技改作業(yè)是該公司維修人員上交的一份完美答卷,進一步推動了華新湘鋼公司自主維修占主導的新局面。
(來源:華新田艷菠投稿)